水泥粉磨系统技术改造增产增效的途径

添加时间:2013/7/25 11:01:24

一、前言

水泥生产耗能较大,早已引起同行们的关注。我公司经过多年研究,针对粉体系统的磨、选粉等系统和设备存在的问题,在不增加新设备的情况下,利用多相流理论为指导,对现有水泥磨系统进行改造,不仅显著降低了电耗、使吨水泥电耗下降10kwh以上而且提高了水泥产量,在水泥生产中取得了明显的节能降耗”。我公司以此技术申请了多项国家专利,在为广大水泥企业服务中也得到了发展。

二、水泥粉磨系统存在的问题

水泥磨在生产时,要尽量避免水泥粉磨系统出现滞留带(研磨死区)和粉碎平衡。

1.滞留带(研磨死区):磨机直径越大、磨机长度越长和磨机仓内的填充率越高、钢球越小,出现的滞留带(研磨死区)也越严重。

2.粉碎平衡:粉碎平衡就是磨机产量和产品细度都恒定了,即使再延长粉磨时间,产品粒度也不会变细。改变粉磨条件如添加钢球,产品产量也不会增加。

    3.滞留带和粉碎平衡产生的原因:当选粉机效率低,大量的细粉回流入磨机,使磨机内物料微细粉体比表面积越来越大,其表面具有的引力(范德华力、静电力、磁力)、机械压缩力、摩擦热力等越大,使颗粒产生结团和凝聚,产量下降。生产水泥本来应该是大型设备自动化程度越高,能耗越低,质量越好,可是往往事与愿违。越大型的水泥生产设备,出现滞留带和粉碎平衡的现象也越严重,粉碎能耗浪费也越高。机械力和冲击力作用强度变的越大时,大型水泥设备所具有的生产能力这时反而变的就越小。

三、技术改造主要内容

水泥粉磨系统改造主要技术,重点解决辊压机、选粉机效率低和优化磨机钢球级配的问题。

1、辊压机改造:一是要对辊压机增加棒条阀,二是要对辊压机原PLC程序进行调整。

2、 V型选粉机进风口和O-Sepa选粉机一次风口连接,造成两个闭路系统互相干扰,容易出现正压运行,到处跑灰。V型选粉机改造主要是调风板和打散板需要调整。

 

3、为了适应选粉机效率的提高,需调整磨机级配与之相适应,磨机进行级配调整。

4、根据两相流的原理对选粉机的叶片、选粉流场、撒料盘,转子等进行现场改造,使它完全符合两相流和层流的原理运行。对选粉机改造工期需3天~5天,主要进行以下改造:

(1)改造选粉机的导风叶片(需要22小时),使选粉机内不出现湍流、涡流,不出现堆料、耙料等不良现象。

(2)改造选粉机的转子叶片(需要72小时),转子叶片与相邻叶片之间存在湍流,影响细粉进入。按两相流原理改造转子叶片,消除转子叶片之间的湍流现象。

(3)对选粉机转子内进行改造(需要3小时),使圆柱面流场上下风强度均匀。

(4)对转子做动平衡(需要6小时),在现场测量转子的不平衡度,然后添加平衡铁块。

    

四、经济效益分析

  未改造前生产水泥时,先记录几天生产量和电量,算出吨水泥耗电量,

改造完成后生产水泥时,记录几天生产量和电量,算出吨水泥耗电量。然后,改造后的吨水泥耗电量减去改造前的吨水泥耗电量,就知道吨水泥节省电量是多少。按吨水泥节省电量0.6元计算,部分厂家改造前后效果对比见下表。

部分厂家改造前后效果对比表

部分改造过的厂家

V型选粉机型号

打散机型号

辊压机型号

水泥磨机型号

选粉机型号

改造前细度

改造后细度

改造前比表

改造后比表

改造前产量

改造后比表

水泥种类

新乡王氏水泥厂

φ3.2×13(米)

O-Sepa

N1500

筛余:45μm﹤15左右

筛余:45μm﹤10以下

310㎡/㎏+35

330㎡/㎏±3

37t/h

57t/h

磨熟料

洛阳黄河同力水泥厂

X1100

φ1700×1400

φ4.2×13(米)

O-Sepa

N4500

筛余:45μm﹤15.0左右

筛余:45μm﹤5.0以下

320㎡/㎏±10

350㎡/㎏±5

153t/h

195t/h

425#

卫辉天瑞水泥厂

X1000

φ1400×1100

φ4.2×13(米)

O-Sepa

N4000

筛余:45μm﹤7.0左右

筛余:45μm﹤5.0以下

340㎡/㎏±10

370㎡/㎏±5

163t/h

195t/h

425#

昆钢大椿树水泥厂

X300

φ1400×350

φ3.2×13(米)

O-Sepa

N2000

筛余:80μm﹤0.7左右

筛余:45μm﹤9.0以下

320㎡/㎏±10

350㎡/㎏±5

53t/h

80t/h

425#

山东联合王晁水泥厂

φ4.6×14(米)

组合式选粉机N3000

筛余:80μm﹤20左右

筛余:80μm﹤16左右

190t/h

223t/h

生料粉

 

来源:河南省京友建筑材料有限公司