文章内容
添加时间:2013/7/25 11:03:17
洛阳黄河同力水泥有限责任公司是由河南同力水泥股份有限公司、洛阳市建设投资有限公司、宜阳虹光工贸中心以合资方式建立的新型干法水泥生产企业,是洛阳市政府确定的30家重点企业之一。年水泥产能500万吨,年余热发电能力超过1亿度,年消纳城市生活垃圾能力11.6万吨,是河南省单厂水泥产能较大、较早采用纯低温余热发电技术、首台首套利用水泥窑协同处置城市生活垃圾的水泥企业。公司自投产以来,水泥窑已达产达标,但2011年投产水泥磨机台时一直未达标,现将我们对水泥粉磨系统的改造经验介绍如下:
一、水泥粉磨系统装备
公司拥有两条5000t/d熟料生产线的大型现代化水泥企业,有四台Φ4.2 m×13m水泥磨。其中3号和4号水泥磨为2011年新投产的联合预粉磨水泥系统,主要生产P.C32.5和P.O42.5水泥。
公司水泥磨系统工艺流程图
水泥粉磨系统的组成为RP170-140辊压机+VRP1000V型选粉机+ Φ4.2 m×13m水泥磨+N4500O-Sepa选粉机,主要技术指标见表1。
表1 水泥磨主要设备表
编号 |
设备名称 |
型号性能 |
性能 |
1 |
辊压机 |
RP170-140 |
通过量:710-830t/h |
产品粒度:≤2mm(60∽80%),≤0.09mm(20∽30%) | |||
2 |
V型选粉机 |
VRP1000 |
最大喂料量:1000t/h |
风量:250000 m3/h | |||
3 |
磨机 |
F4.2×13 m |
生产能力:160 -180t/h |
4 |
选粉机 |
N-4500 |
生产能力:210-270t/h |
5 |
主离心风机 |
Y5-51NO23.5F |
风量:318000m3/h |
二、水泥粉磨系统改造和调整
3号和4号水泥磨机自投产以来,台时产量一直都比较低,电耗居高不下,水泥颗粒级配也不是很好,未能发挥出双循环系统的优势,表2是改造前的一些主要生产数据。
表2 水泥磨改造前的主要数据
水泥品种 |
台时 |
比表面积 |
循环负荷 |
选粉效率 |
P.O42.5 |
162t/h |
≧340m2/kg |
288.90% |
28.70% |
在上述背景下,通过深入研究,并咨询其他公司,决定先对4号磨机系统进行技术改造,以达到增产降耗的目的。改造共分三个部分。一是在深入了解设备现有情况的基础上,改造了选粉机;二是对辊压机辊面进行了在线堆焊和对辊缝、压力进行了调整,同时对V型选粉机导风板进行了调整;三是在以上改造和调整的基础上,对磨机级配进行了调整。
2.1 对O-Sepa选粉机的技术改造
2013年2月19日至2013年2月22日,对4#水泥磨机的选粉机进行了改造。根据技术改造方案,先后对选粉机转子、导风叶片进行了改造,最后对转子进行了平衡校验,达到了改善选粉机腔体内气流状态的目的;同时,对选粉机的一、二次风道进行了彻底清理,并恢复了风阀的自动调节。
经过改造,降低了循环负荷,提高了选粉效率。通过对生产P.O42.5水泥改造前后的取样分析,其中选粉效率由原来的28.7%提高到47.5%,循环负荷由原来的288.6%降低至139.5%,具体数据对照见表3。
表3 选粉机改造前后性能对照表
时段 |
0.08mm筛余(%) |
选粉效率(%) |
循环负荷(%) | ||
出磨 |
回粉 |
成品 | |||
改造前 |
11 |
14.5 |
0.9 |
28.7 |
288.6 |
改造后 |
12.6 |
21.2 |
0.6 |
47.5 |
139.5 |
2.2 对辊压机辊面和V选导风板进行调整
2013年4月12日,对辊压机辊面进行了在线堆焊,同时对辊缝及压力进行了调节。
原辊压机辊面有所磨损,中间凹陷,约深20mm。首先对辊压机辊面进行了在线堆焊,修复了磨损部位,并把原菱形花纹改为条状直纹,增强了挤压效果。辊压机的初始辊缝由原来的23mm调整至15mm,压力由原来的60-70MPa调整至90MPa以上。
同时,对V选导风板的进风口进行了调整,降低了通风面积,增大了风速,避免了细粉在辊压机系统中的重复循环。
通过辊压机辊面的在线堆焊和辊缝、压力的调整,以及对V选导风板进行的调整,入磨物料0.08mm筛余量由调整前的32%下降至调整后的26%以下。
2.3 对磨机级配的调整
在辊压机系统调整并达到预期目的的同时,根据生产实际情况,通过研究,对磨机级配进行了调整。重点对磨机二仓的研磨体进行了筛分,减小了二仓的平均球径,加大了12mm~17mm研磨体的比重。
通过对磨机级配的调整,出磨水泥的0.08mm筛余量由调整前的10%-13%降低至8%以下,级配调整前后具体数据对比见表4。
表4 水泥磨级配调整前后对比表
时段 |
1仓(t) | |||||
Φ40 mm |
Φ30 mm |
Φ20 mm |
总质量(t) |
Dp (mm) |
填充率 (%) | |
改造前 |
13 |
32 |
20 |
65 |
28.9 |
28.5 |
改造后 |
18 |
29 |
12 |
59 |
31 |
25.6 |
2仓(t) | ||||||
Φ30 mm |
Φ20 mm |
Φ17 mm |
Φ12 mm |
总质量(t) |
Dp (mm) |
填充率(%) |
51 |
68 |
52 |
|
171 |
22.1 |
29.2 |
|
54 |
72 |
53 |
179 |
16.4 |
31.3 |
三、改造效果分析
从2013年2月19日技术改造开始至4月27日调整结束,通过以上三个方面的调整,磨机产量、质量均有大幅度的提高,电耗则有大幅度的下降。其中磨机平均台时基本稳定在185吨/小时左右,比改造前提高了20吨以上,提高幅度达到了12.4%;比表面积≧340m2/kg,且较改造前稳定;电耗下降了9.2%左右。事实证明本次改造和调整是成功的。
最后,我们认为,此次磨机提产的成功是整个联合粉磨系统整体调整的结果。对于粉磨系统,任何一个重要参数的异常都可能引起整个系统的变化,所以要想提产,我们必须要有一个系统的、整体的意识。
来源:洛阳黄河同力水泥有限责任公司